防止滚轴筛粘煤的改进方案分享
由于滚轴筛具有噪音小,振动小,粉尘飞扬小等优点,因而在电厂得到广泛应用,九十年代在某厂投运后,筛煤机粘煤问题成为当时大老难,每班运行都要停下1~2小时捕煤,严重时10分钟就又粘满,有时二台筛煤机都粘死不能运行。因而如何解决辊轴筛煤机粘煤问题提到重要位置,须解决。分析粘煤的主要原因是:
1、对煤质分析∶由于燃用舒兰煤,本身粘度大,浑发份在35~45%,含水量在15~20%,由于含水量比较高是粘煤的主要原因。
2、筛煤机筛孔间距小,只有40×80,加上孔内粘些煤粉,基本没法筛下去,筛粉率较低,也是粘堵的原因之一。
3、加工工艺差。筛片和筛环表面为铸造面没经车加工,增加了粘煤因素。由于以上问题,促使在刚刚运行的滚轴筛机粘堵相当严重,一度停运,煤走旁路,一些大块煤不经碎煤机直接进入锅炉司板给煤机,造成刮板给煤机卡坏及链条拉断等设备损坏,严重影响安全发供电。
采取措施是先在筛煤机的入口前下煤筒改装一段800×2000固定筛子以分流一部分细煤,减少筛子粘的程度。另外将筛孔间距扩大为60×130ma,筛片由交错改为相对布置,但仍没解决筛煤机的粘煤程度。因此只扩大筛孔和减少滚轴筛负荷量是解决不了根本问题。又在分析所以粘的基本问题后,引介输煤系统采用衬胶滚筒已改善粘煤的优点,因而使用了橡胶筛环。
1、将薄铸铁隔环全改为耐磨橡胶环。
2、进一步增加筛孔间距为120×130mm增进筛分效率。
上述改进到现在运行正常,没有出现粘煤和堵煤问题,有时粘一些也很轻微不影响运煤和安全生产及走旁路问题。另外也减少了运行时间和工人的劳动强度,减少了检修维护工作。
实践证实耐磨橡胶隔环使用寿命一年半以上,整体可以达到一个大修期,可以保障安全生产。
为使滚轴筛发挥其优点,为大型火力发电厂发挥越大作用,建议采用滚筛机的电厂,格外燃用媒质水份大粘度大的电厂,不防采用耐磨橡胶隔环试一试,能为解决粘堵问题作一借鉴。
上一条: 粉料粒度用涡电流分选机的结构装设及其特点
下一条: 剖析自卸式管道除铁器的构造及其优点
相关新闻
- 详解涡电流分选机的工作原理
- 涡电流分选机设计构造方面有哪些要点?
- 垃圾分选机的市场形势及改良办法
- 垃圾分选机工作流程及应用领域
- 跳铝机日常操作应注意哪些方面
- 跳铝机有哪些优点
- 自卸式管道除铁器安装及使用注意事项
- 自卸式管道除铁器结构有哪些特点?
- 自卸式除铁器选择方面应注意哪些
- 自卸式除铁器日常维护方法有哪些
- 粉料粒度用涡电流分选机的结构装设及其特点
- 四齿辊式破碎机轴的设计与材料的选用
- 格栅式振动滚轴筛的优良设计
- 四齿辊式破碎机所现跑粗问题的解决技术分享
- 探究传统自卸式除铁器控制系统的不足
- 自卸式管道除铁器集中型计算机控制系统的发展
- 引进式滚轴筛的改造技术分享
- 盘式电磁除铁器监控系统功能需求的分析
- 操作涡电流分选机时应留意的事
- 自卸式管道除铁器二级计算机监控系统模型的建立