烧结厂四齿辊式破碎机改进方案的实施过程
前文小编为大家讲述了某烧结厂四齿辊式破碎机存在的一些问题,分析了其原因并给出了相应的改进方案,本文我们再来了解下该方案的具体实施过程:
1、传动系统改造:将原来的皮带传动改为联轴器传动。结合现场实际位置,重新浇注混凝土电动机地基,搭建电动机平台。
2、电气控制系统改造:于该年8月利用设备检修时在配电室投入1套GBS有源滤波器,使用后效果较好,但不能透彻滤波,还是偶尔影响烧结机的正常生产。经过多次研究论证,于同年12月20日将变频器拆除,改用接触器控制,达到了控制简单,维修方便透彻解决了干扰的目的。
3、油路改造:对于油管磨损的问题将液压油路进行了改造:在四齿辊式破碎机上方焊接了平台,将油管加伸,从平台的上方通过,透彻解决了油管拖地和被料堆深埋的现象。使原来使用不到1周的油管寿命大大增加,减少了油管的非正常磨损,降低了维修成本,解决了液压系统不保压构成的上下破碎辊打不开之问题。
4、罩子内部积料不易清理问题:重新设计制作了辊体罩子,增加罩子的里部空间。对于罩子底下的积料不易清理问题,在罩子的下方增设了清料口,底部积料可以从清料口里面顺利掏出,严禁了罩子因敲击变形和被撑坏的现象。
5、对1号、2号烧结机系统的破碎机辊子实施在线修整:不但解决了维修保养工作量大、更换困难和安全系数低的问题,重要的是将备件实际寿命由原来的2至3个月增进到现今的10个月以上,大大减少了备件压力和维护工作量。
改进后的成果分析:
该厂四齿辊式破碎机经通过一系列的改造后,燃料的破碎粒度由原来的40mm降到20m,并且破碎能力大大增加,由原来15/h增加到现在的40/h如今不但过粉量低,破碎时间短,能耗大大降低,而且还降低了振动噪声,粉尘量也有显明减少。保持了烧结机的生产顺畅,达到了烧结机生产的正常需要,为生产优良的烧结矿打下了坚实的基础。
上一条: 双齿辊式破碎机对电石破碎的可行性分析
下一条: 某烧结厂四齿辊式破碎机存有的问题解析
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